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摘要:本文结合某中型电厂的锅炉给水控制实例,介绍了基于罗克韦尔PLC-5和西门子MM430变频器组建的锅炉给水控制系统。系统实际运行的结果良好,效率得到较大提升,降低了安全风险和故障率,符合设计的初衷,为国内同行提供一个实际可行的工程案例。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
关键词: PLC 给水控制 调节 变频器plcjs.技.术_网
1 引言W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
目前国内大多数锅炉汽包水位都采用串级三冲量调节系统控制。锅炉燃料是炼铁过程中产生的尾气,其可燃成分主要是CO。受高炉炉况的影响,尾气压力及CO含量时常变化,锅炉的燃烧状况也随之变化,汽包水位及蒸汽压力变化较大,串级三冲量调节系统不能保证汽包水位在规定的范围内,只能采用手动方式,通过电动执行机构,调节管道阀门的开度来改变给水流量,以维持汽包水位在规定的范围内。这种方式不仅调节不便,而且浪费大量电能。工业蒸汽锅炉的过程控制系统包括汽包水位控制系统和燃烧过程控制系统,两系统在锅炉运行过程中互相耦合,需要较高的控制水平才能达到有效运行。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
结合国内某中型电厂的2台30T燃煤蒸汽锅炉,这2台锅炉通过1个给水母管分别给各自汽包供水,用汽量小的季节,2台锅炉只运行1台,当用汽量较大时,则必须2台锅炉同时运行。由于给水泵额定功率为37kw,一般情况下,1台锅炉运行时,只开1台给水泵余量仍较大,而2台锅炉同时运行且用汽量较大时,只开1台给水泵无法满足需要,而开2台给水泵后,相对单台锅炉运行时,余量更大。由于2台锅炉分别由2套DCS系统控制各自的电动阀门调节各自汽包的给水量,运行中,阀门开度较小造成给水母管压力较大,不仅浪费了大量的电能,较高的水压还可能对管道、水泵叶轮和阀门造成损害。如图1所示。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
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图1 给水原理图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2 系统分析及设计WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变频技术以其在节能与恒压方面的优越性能可以解决水压控制系统存在的以上问题。考虑选用单片机或PLC与变频器结合为核心构成的系统都能达到较好的控制效果。但在软件设计上,PLC比单片机的编程更简洁、直观;从硬件接口考虑,单片机电路稍微复杂一些;从经济方面考虑,由于PLC工艺的日渐成熟,要根据现场情况调整系统参数,PLC的软件中时间参数的调整更简单,这样更有利于售后服务人员掌握。基于系统运行现状,本着既能节能降耗,又能控制简便、安全且投资较少的原则,选用了西门子MM430变频器和罗克韦尔PLC-5型PLC作为控制核心,再加上PSW7调节器与WSP300压力变送器,控制效果非常好,软件设计简单,硬件接口简易可行、可靠性高,整个系统的性价比非常高。具体如图2所示。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
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图2 控制原理图WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在本方案中,充分利用了锅炉层有的DCS控制系统,同时增加了变频器、可编程序控制器(PLC)和控制信号转换装置。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.1硬件控制系统WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) 罗克韦尔PLC-5型PLCWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
我们选择的PLC-5/40E CPU,内存容量大,数据处理能力强,网络功能强大,带有以太网网口,不需要额外以太网通讯模块。WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
PLC-5/40E CPU使用钥匙开关改变处理器操作模式:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
RUN(运行)WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
运行模式下,用户不能创建或删除程序文件,创建或删除数据文件,或编程软件改变操作模式。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
PROG(编程)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
编程模式时,用软件编程不能改变操作模式W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
REM(远程)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
编程软件,远程编程、远程测试、远程运行模式之间改变。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RSLogix 5编程软件具有可靠通讯能力、强大编程功能和卓越诊断能力和监控能力,以及运行控制功能:plcjs.技.术_网
诊断和故障查找工具 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可靠通讯功能 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
统一项目视图 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
灵活梯形图逻辑 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
符号编程 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可选梯形图视图 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
容易通信组态 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
利用RSLogix 5梯形逻辑编程软件,可以优化系统性能,节省项目开发时间,提高生产率。上位机监控软件RSView32是罗克韦尔自动化公司推出组态软件平台,它使用方便,可以构造灵活界面和强大功能,用RSView32组态软件能开发出较强组合画面: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
快速灵活画面切换 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
灵活有效报警方式 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
强大功能和简单直观操作方式 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
灵活实用设置功能 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
实用管理功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
因此,利用上位机监控软件RSView32,坐中央控制室,就可以监控现一切机械化设备,对现场生产情况一目了然。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2) 西门子MM430变频器P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
MM430变频器是西门子公司最新研制生产的一种适用于各种变速驱动应用场合的高性能变频器(调试简单、配置灵活),它具有最新的IGBT技术和高质量控制系统,完善的保护功能和较强的过载能力以及较宽的工作环境温度,安装接线方便,两路可编程的隔离数字输入、输出接口以及模拟输入、输出接口等优点,使其配置灵活多样,控制简单方便。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.2运行分析WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 当1台锅炉运行时WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
由于只开1台给水泵,就足够锅炉汽包所需用水量,故此时,系统只对运行锅炉的汽包水位进行恒液位控制即可。将切换开关置于相应位置,通过锅炉原有DCS控制系统中的手动操作器将控制该锅炉汽包进水量的电动阀完全打开后,再通过控制信号转换装置切断该控制信号,使原有控制回路断开,电动阀保持全开状态,同时,将该锅炉汽包液位信号切入PLC,让PLC将该锅炉汽包液位信号进行PID运算处理后,再由控制信号转换装置,将PLC输出的4~20mA模拟信号传递给变频器,从而控制变频器的输出转速。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在本控制过程中,关键的问题是过程参数PID (P:比例系数I:积分系数、D:微分系数)的整定。由于工业锅炉运行过程中,用汽量的多小和蒸汽压力的大小,决定了给水流量的大小和给水压力的大小。为了保证系统的相对稳定运行,不出现大的波动,对生产造成影响,在调试过程中,应多次反复调整PID参数,直至出现最佳控制过程。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2) 当两台锅炉同进运行时WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
由于2台锅炉分别由两套DCS系统控制,在运行过程,虽然蒸汽并网后压力相同,但由于燃烧过程中存在不确定性,两台锅炉汽包各自的液位就必然存在差异。因此,单台锅炉运行中所用的恒液位控制方案在此就不再适合。通过给水原理图(图1)我们不难发现,要对2台锅炉汽包的液位分别控制,最理想的方案是将1个给水母管向2台锅炉给水的现状彻底改变,将给水系统分开,使每个锅炉都有自己独立的给水系统,再在此基础上加装变频控制,由1台变频器单独控制1台锅炉的给水。但此方案不仅改动较大,投资较高,且要停产改造,显然是行不通的。为了能在不改变原有系统现状的前提下,更好的利用变频装置,节能降耗,减小系统运行,维护费用,提高原有系统的自动化程度,我们针对该企业2台锅炉的运行特点,设计了一套专用于2台(或2台以上)锅炉同时运行时的控制方案,即:蒸汽压力和母管给水压力的恒压差控制方案。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当2台锅炉同时运行时,由于外供蒸汽并管,故蒸汽压力相同,又由于2锅炉由同一母管给水,故给水压力也相同。但由于蒸汽用量的变化不定和锅炉燃烧情况的不同,蒸汽压力是时刻变化的。这样,为了能保证给锅炉汽包供上水,就必须要求给水的压力始终高于蒸汽压力,由图2我们看到,由PLC采集蒸汽压力和母管给水压力,通过处理、比较后,得到二者的差值,再将此差值通过PID运算处理,输出4~20mA的模拟信号给控制信号转换装置。再由该装置将信号传输给变频器,从而控制变频器的运行速度。这样虽然可以保证给水母管压力始终高于锅炉蒸汽压力(压力差的大小可以通过PLC在一定范围内任意调节),但锅炉各自汽包的液位却无法再通过调节变频器的转速去控制。在此,我们充分利用了原有给水控制装置,即汽包各自的进水电动阀门。仍由锅炉原有DCS控制系统采集各自汽包的液位,蒸汽压力,给水压力和给水流量等信号,去相应的调整进水电动阀的开度,从而控制各汽泡液位和进水流量。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网