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3门发泡设备改造过程
日期:2008-3-12 22:55:00     来源:   作者:yangfrong123 点击:
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3.1主要硬件选择

为实现工艺提出的严格要求,在硬件方面我们设想采用了如下解决方案:

线体运行和冲注电机可调速,我们采用变频器。

为了能方便的调整如此多又容易改动的工艺参数,我们采用触摸屏控制。

还有前面说过不同夹具上门体的冲注定位区A、B、C、D都不一样,如果采用行程开关控制,那么在短短2米多行程内需给它装几十个行程开关,容易损坏不说,也为操作工调节和安装接线带来了巨大困难。为实现不同的位置控制,采用了型号为E6C—CWZ5C的旋转编码器。还有,根据计算,该旋转编码器在一般的线性设置时,每走一个码的精度是0.04毫米,完全能实现工艺提出的冲注定位误差不得超过正负2厘米。

最终设备部确定了以下主要部件:最重要的PLC采用欧姆龙C200H系列,具体有C200HE-CPU42-Z 一块、C200H-SP001 占空模块二块、C200H-ID212 16点输入模块三块、C200H-DC225 16点输出模块二块、C200HW-PA204电源模块一块、C200H—CT001—V1高速计数器模块一块(配旋转编码器)、C200HW-BC081底板一块;型号为PSW1711—STN触摸屏一个;FR-S540—1.5KW变频器配ABB公司的电磁制动三相异步电动机(四极1.5KW)和FR—F540—11KW变频器配11KW的电磁制动三相异步电动机YEJ160M-4。

3.2 PLC输出输入接线图:见附录1。

3.3程序设计

先说明一下门发泡设备跟发泡机的关系:整个发泡设备由发泡机、箱发泡和门发泡这三部分组成,当发泡机在响应箱发泡的时候,门发泡向发泡机提出请求时(00402输出,在自动状态下正常时应在冲注头回原点时断开),发泡机PLC不会响应,也就是说不会使门发泡PLC输入点00101通,一定要在箱发泡冲注结束并停止向发泡机请求时,才会响应门发泡,使门发泡PLC输入点00101通;同时,发泡机开始把门发泡的注料系统打高压循环,为门发泡注料做准备。等到发泡头在左行并要求注料时(门请求冲注发送00414通),发泡机PLC把门冲注电磁阀打开,跟据门发泡PLC冲注码的输出组合(00403~00406)自动选择对应的冲注时间,开始对门体进行冲注。我们以一号夹具并选择左门、右门冲注说明。

3.3.1夹具号识别

为了实现冲注定位和冲注码的自动识别,首先要夹具号自动识别,一般只要让不同的夹具接通不同的开关就行了,不过这样需要10输入点,实际我们在程序中优化过后,只用4输入点就行了。个我们先在每个夹具上根据BCD码装了四个不同的小凸块组合,并在它们经过的上方装了四个接近开关,小凸块组合安装在刚好在线体正常停止位(工作位线体到位接近开关00113通)时正好在四个接近开关组合有效检测距离下面,四个不同的小凸块组合使四个接近开关00209、00210、00211、00212也有了不同的导通组合送入PLC,且每个夹具的导通组合都是唯一的(1~10号)。这样,如果辅助继电器05000~05010代表10个不同的夹具所接通的输入点,那么不同的导通组合分别接通05000~05010中的一个,就能实现夹具识别了。之所以选择装四个接近开关,是因为它能组成16个组合,而夹具只有10个,已经足够了。下表是接近开关通断组合与继电器05000~05010的关系。

表1

00209

00210

00211

00212

05000~05010输出状态

DM301

05010通

0

05000通

1

05001通

2

05002通

3

05003通

4

05004通

5

05005通

6

05006通

7

05007通

8

05008通

9

05009通

10

根据表1,我们可以设计出如下程序(详见附录程序图78~88段),以7号夹具为例

线体在停止位时(00113通,00709常闭复位),使信号识别接近开关00209~00212根据小凸块组合向PLC输入不同的组合,如果此时是00209、00210、00211通,00212断开,则代表7号夹具的继电器05006接通,同时移位指令MOV把该常数7读入夹具显示通道DM301并在触摸屏上显示,表示此时在工作位的是7号夹具。

 

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